2022年09月05日

德华兔宝宝:节能减排出实招

近日,走进兔宝宝科技木生产车间,只见工作人员轻轻按下遥控按钮后,仅30秒,几口染缸缸盖便依次缓缓盖紧。

车间工人说:“原来缸盖开合很不方便,每次都需要操作吊机勾住缸盖然后放到一边的空地上,用完还得勾住缸盖再盖回去,不仅费时费力,而且还不太盖得严实,缸内热量容易流失。自从车间对缸盖进行半自动化升级后,不仅工作效率提高了很多,还节省了蒸汽和电能。”

近年来,国家一直提倡“节能减排、绿色低碳”的可持续发展目标,对制造业来说,降低能耗,减少排污,势在必行。科技木公司为了降低成本提高市场竞争力,一直高度重视节能减排工作。

在科技木公司,从生产到污水处理,处处都能看到节能减排的举措。在涂胶工段,以前清洗涂胶机主要靠水冲,每日产生的废水非常多。

为了降低用水减少污水处理,公司首先调整了作业方式,先用铲刀将胶水刮铲一遍再用水清洗;后来为了进一步降低用水,将冲洗的水管全部缩小一半口径,同时还增设了计量水表,责任到人。通过不断改进,现在相比以前,一天可节约用水16吨。

以前烘干机与染色的蒸汽冷凝水均流入染液收集池,最后成为废水流入污水站。公司后来对烘干机和染缸的冷凝水进行收集后,每天至少可回收20吨冷凝水,不仅减少了污水处理量,还可直接用于染色。

由于冷凝水温度可达70℃,比直接用自来水染色更节约蒸汽,这一变废为宝的举措,极大增强了公司节能改造的信心。

漂白工段也是科技木公司的重要节能工段。刚开始,科技木漂白技术尚未成熟,对于有蓝变、霉变、矿物线的单板等无法处理,原材料利用率低,每缸漂液只能漂10次左右。

自2012年开始,公司先后多次提升漂白技术,解决了单板蓝变、霉变、矿物线等问题,使越来越多的单板经漂白后可用于生产浅色产品,大大降低了采购成本。

2020年公司又开发了新的漂白工艺,将单缸漂液的漂白次数提升了5倍,大大减少了用水,降低了漂白成本。漂白技术的不断突破让公司多次荣获了德华集团“创新奖”荣誉。

除此之外,公司为减少蒸汽能耗、提升染料利用率,还调整了染色周期,进行集中染色;为防止“跑、冒、滴、漏”,每天安排生产干部值班巡查,杜绝浪费……下半年,科技木还将通过采购小型烘干机,将小染缸集中搬到研究院等一系列措施,进一步减少水电汽的损耗。

除科技木公司外,其他分公司也根据自身情况,积极开展节能减排工作。兔宝宝将持续探索“高效、环保”的有效路径,推动企业绿色低碳可持续发展。